图片解释了我的问题。我已经尝试减少回缩,但是没有效果。感谢您的帮助。
效果是完全停止打印(没有材料挤出)。
- 生物CR 10
- 库拉3.4.1
我最近添加了这个新的进纸器铝块,因为3D打印的库存版本质量不好。
图片解释了我的问题。我已经尝试减少回缩,但是没有效果。感谢您的帮助。
效果是完全停止打印(没有材料挤出)。
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Answers:
这通常是由管子或热管中的阻力引起的,但在您的情况下,这似乎主要是由设计不良的挤出机引起的。灯丝需要约束在靠近驱动齿轮的位置。您可能可以钻出PTC连接器,以使PTFE管能够更靠近齿轮,或打印一个垫片以使其介于两者之间,但是您需要在该间隙中支撑灯丝。
在解决问题之前,您可以尝试提高热熔胶的温度,直到可以解决问题为止;如果您有PTFE衬里的热熔胶,请不要超过240C。长时间的回缩还会将熔融的长丝拉入较冷的区域,在该区域中凝固,使挤出变得更加困难。
例如,这是Bondtech BMG挤出机的图片。注意挤出机如何限制从驱动齿轮到热端入口的长丝路径。尽管此示例对于普通的PLA / PETG / ABS是极端的,但对于柔性灯丝却是必需的。对于PLA / PETG / ABS或其他硬丝,应留有4mm(或更小的间隙)的间隙。
挤出机遇到阻力,细丝通道太开。
您的牙齿似乎咬得太硬了。稍微松开你的张紧器。牙齿咬得太硬会使灯丝变形。看起来粗糙的东西是否能顺利通过管子?有任何粗糙的碎片会在灯丝路径中捕获任何东西吗?
最好是在出现问题时跳过电动机,而不是浪费灯丝,因此也可以降低电动机的参考电压。
手动喂入细丝的程度如何,并且上面没有齿痕?明显更好,还是差不多?鲍登管中是否有扭结或弯曲?那些有效地缩小了管的直径,并确实挤压了通过的细丝。
您的热端有适当的热准备吗?块上有很多绝缘材料,并且风扇坚固?绝缘层太少会导致使用过多功率,并增加熔体面积。冷却太少(尤其是使用PLA冷却)也会使熔体面积增加(称为热蠕变)。如果将大风扇对准打印机可以解决此问题,则可能与热冷却有关。如果情况变得更糟,则与隔热材料有关。
这个问题有两个部分。
首先,挤出机在印刷中遇到太多阻力。可能有多种原因,从第一层太低,喷嘴堵塞,打印温度太低或打印速度太快,所以长丝的粘度只会使它很难通过喷嘴。通常,其中一些会一起发挥作用。
其次,挤出机的设计使长丝在离开驱动齿轮时弯曲。通常,对于柔性丝来说,这个问题最常见,因为在给定的无支撑长度下,这种压缩显然会更容易塌陷。
触发因素是第一组,第二部分确定设置对此问题的适应性。一旦达到断点,将无法恢复。您可以收回细丝,但是尝试恢复打印只会将挤出机设置回相同的绝对位置。
首先,检查是否可以在自由空间中挤出OK,而温度不会下降。另外,还要检查挤出步骤的校准情况-如果要挤出印刷预期值的110%,则挤出背压可能会累积到故障点。检查第一层,检查校准。